RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
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RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
Grüezi aus der Schweiz erst mal.
Ich heisse Daniel, Beruf SW-Ingenieur, Hobby CNC Eigenbau und 3D Druck und bin 59J alt.
Ich drucke mit einen Anycubic I3S, und dem RF1000, Fräse und drehe Metall mit aufgemotzten Maschinen der 200Kg Klasse.
Ich lese im Forum schon länger still mit und habe schon viel profitieren können.
Die Community Firmware ist echt klasse. Vielen Dank an Alle, Tolle Arbeit !!.
Ein Freund von mir hat vor Jahren einen RF1000 Bausatz gekauft und ist aber nie richtig klar gekommen damit. Er hat sich dann einen Fertigdrucker der Klasse 3000€ gekauft und hat mir den RF1000 geschenkt. "Sonst landet er im Altmetall" waren seine Worte ...
Das Teil hat mich einfach von seiner Bauweise her fasziniert. Ich nenne ihn «meinen Panzer». Da ich mehr an meinen Maschinen umbaue optimiere als ich damit produziere (ein echtes Laster von mir aber ist halt Hobby), war klar dass der RF1000 mit einem wiederbeschaffbaren Hotend ausgerüstet werden muss.
Ich habe den Ansatz E3D V6 mit Volcano verfolgt. Der Hauptgrund wieso Volcano war die Baulänge.
Erst mal eine neue Befestigungsplatte gefertigt. Messing, weil es halt grad da war.
Der neue Extruder ist gegenüber dem Original 5mm nach rechts und 5 mm nach vorne versetzt.
In Folge musste ein neuer E0 Motorhalter gefräst werden, der diesen Verschiebungen gerecht wurde.
Die Bauteilekühlung ist in Fusion360 gepinselt und in ASA gedruckt. Ich habe mich für eine einfache Art entschieden, ohne zum Strömungstechniker zu mutieren. Klappt aber sehr gut.
Hier die Seitenansicht. Und ja mit dem Hotend-Platzmangel nach vorne habe ich nicht lange gefackelt Die Bauteilelüftung: Die neue Motorhalterung 5mm verlängert Aus Sicht des Bauteils
Gruss Daniel
Ich heisse Daniel, Beruf SW-Ingenieur, Hobby CNC Eigenbau und 3D Druck und bin 59J alt.
Ich drucke mit einen Anycubic I3S, und dem RF1000, Fräse und drehe Metall mit aufgemotzten Maschinen der 200Kg Klasse.
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Die Community Firmware ist echt klasse. Vielen Dank an Alle, Tolle Arbeit !!.
Ein Freund von mir hat vor Jahren einen RF1000 Bausatz gekauft und ist aber nie richtig klar gekommen damit. Er hat sich dann einen Fertigdrucker der Klasse 3000€ gekauft und hat mir den RF1000 geschenkt. "Sonst landet er im Altmetall" waren seine Worte ...
Das Teil hat mich einfach von seiner Bauweise her fasziniert. Ich nenne ihn «meinen Panzer». Da ich mehr an meinen Maschinen umbaue optimiere als ich damit produziere (ein echtes Laster von mir aber ist halt Hobby), war klar dass der RF1000 mit einem wiederbeschaffbaren Hotend ausgerüstet werden muss.
Ich habe den Ansatz E3D V6 mit Volcano verfolgt. Der Hauptgrund wieso Volcano war die Baulänge.
Erst mal eine neue Befestigungsplatte gefertigt. Messing, weil es halt grad da war.
Der neue Extruder ist gegenüber dem Original 5mm nach rechts und 5 mm nach vorne versetzt.
In Folge musste ein neuer E0 Motorhalter gefräst werden, der diesen Verschiebungen gerecht wurde.
Die Bauteilekühlung ist in Fusion360 gepinselt und in ASA gedruckt. Ich habe mich für eine einfache Art entschieden, ohne zum Strömungstechniker zu mutieren. Klappt aber sehr gut.
Hier die Seitenansicht. Und ja mit dem Hotend-Platzmangel nach vorne habe ich nicht lange gefackelt Die Bauteilelüftung: Die neue Motorhalterung 5mm verlängert Aus Sicht des Bauteils
Gruss Daniel
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Re: RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
Sieht schick aus! Das ist ein Radiallüfter für die Bauteilkühlung, oder? Darauf will ich auch umstellen, allerdings kann ich auf die vordere Führungsschiene nicht verzichten...
Gruß, Martin
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Re: RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
Das lässt sich auch noch mit der vorderen Schiene machen. Es wird halt ein wenig eng und fummelig.mhier hat geschrieben:Sieht schick aus! Das ist ein Radiallüfter für die Bauteilkühlung, oder? Darauf will ich auch umstellen, allerdings kann ich auf die vordere Führungsschiene nicht verzichten...
Ich gehe davon aus, dass Du den RF1000 auch als Fräse einsetzen willst, wenn Du nicht auf die vordere Schiene verzichten kannst.
Das musss dann aber schon ein richtig brummiger Fräsmotor sein, wenn es die braucht. Mit der Proxxon/Dremel Frässmotor-Klasse hätte ich keine Bedenken mit nur einer X-Liniearschiene.
Gruss Daniel
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Re: RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
Sieht nicht nur Schick aus - entspannt auch ungemein die Platzsituation, was wechseln der Düse etc. an geht...!
Gruß, Christian
Gruß, Christian
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Fragen in deiner Anfrage - so wissen wir recht schnell, wo der Schuh drücken könnte!
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Re: RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
Das habe ich sogar schon versucht:dani44 hat geschrieben:Das lässt sich auch noch mit der vorderen Schiene machen. Es wird halt ein wenig eng und fummelig.
viewtopic.php?f=23&t=3022
Anfänglich sah es vielversprechend aus, allerdings ist meine Düse zu nah am Hotend... Mein Ziel war es noch, einen gleichmäßigen Luftstrom aus allen Richtungen zu erreichen. Vielleicht will ich da einfach zu viel?
Naja, zum einen hängt der Motor dann nur an den DMS, und die geben nun mal gemäß ihrer Funktion etwas nach. Entscheidend ist ohnehin weniger die schiere Tragkraft (an diese Grenze kommt man bei Weitem nicht) sondern die Fähigkeit, Schwingungen zu unterbinden.Ich gehe davon aus, dass Du den RF1000 auch als Fräse einsetzen willst, wenn Du nicht auf die vordere Schiene verzichten kannst.
Das musss dann aber schon ein richtig brummiger Fräsmotor sein, wenn es die braucht. Mit der Proxxon/Dremel Frässmotor-Klasse hätte ich keine Bedenken mit nur einer X-Liniearschiene.
Zum anderen hab ich da in der Tat keinen Dremel mehr drauf:
viewtopic.php?f=27&t=3068
TL;DR: Ich habe mich für eine 400W Teknomotor HF-Spindel entschieden. Die 400W sind nicht entscheidend, die kann ich im Leben nicht abrufen. Braucht man auch nicht, denn durch die viel höhere Laufruhe werden die Kräfte kleiner im Vergleich zum Dremel (merke ich deutlich an der Zahl der abgebrochenen Fräser Ist nicht mehr passiert seit dem Wechsel auf die Spindel).
Du hast aber Recht: Mit dem Dremel war das im Grunde egal, ob die zweite Führungsschiene dran war - mehr aber weil das Ergebnis auch mit der Schiene so grottig war, dass man dann auch keinen Unterschied mehr merkt...
Gruß, Martin
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Re: RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
@Hallo Martin Fluch und Segen von Hybridlösungen ...
Als ich mit der Metallsäge Platz geschaffen, wusste ich, dass da keine Späne mehr gemacht werden mit meiner RF1000.
In der Zwischenzeit ist der Volvcanic eingeschossen. Ich habe halbe Nächte verbraten, um das Ding anständig zum Drucken zu bringen.
TempTower gedruckt. Benchy gedruckt. Temperaturen mit einem externen Messgerät verglichen: Stimmt alles sauber auf +- 1°.
Ich hatte einfach keine saubere Layerhaftung und unter einer Temp von 225 Grad ging nichts ohne einen Druck von 4000 - 5000 Digits.
Eigentlich hatte ich schon von Anfang an das Filament in Verdacht. Und das war es dann auch.
Ich vermute das 2.85mm Filament ist ca 3 Jahre offen rumgelegen und fühlte sich an wie Federstahl.
Ein neues Filament eingesetzt und siehe da:
PLA optimale Ergebnisse mit 210-215° bei Druck um 3000 Digits
Geschwindigkeit: Normal 50mm/sec, Wände 30mm /sec
Habe mal mit 80/50mm versucht aber da kam nichts mehr schönes von der Bauplatte.
Entspricht das auch etwa euren Erfahrungen ?
Als ich mit der Metallsäge Platz geschaffen, wusste ich, dass da keine Späne mehr gemacht werden mit meiner RF1000.
In der Zwischenzeit ist der Volvcanic eingeschossen. Ich habe halbe Nächte verbraten, um das Ding anständig zum Drucken zu bringen.
TempTower gedruckt. Benchy gedruckt. Temperaturen mit einem externen Messgerät verglichen: Stimmt alles sauber auf +- 1°.
Ich hatte einfach keine saubere Layerhaftung und unter einer Temp von 225 Grad ging nichts ohne einen Druck von 4000 - 5000 Digits.
Eigentlich hatte ich schon von Anfang an das Filament in Verdacht. Und das war es dann auch.
Ich vermute das 2.85mm Filament ist ca 3 Jahre offen rumgelegen und fühlte sich an wie Federstahl.
Ein neues Filament eingesetzt und siehe da:
PLA optimale Ergebnisse mit 210-215° bei Druck um 3000 Digits
Geschwindigkeit: Normal 50mm/sec, Wände 30mm /sec
Habe mal mit 80/50mm versucht aber da kam nichts mehr schönes von der Bauplatte.
Entspricht das auch etwa euren Erfahrungen ?
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Re: RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
Hier noch die gedruckten temperatur Towers:
Blau das alte spröde Filament Und hier das neue schwarze Filament:
Auch hier war bei 195° Schluss. Schwarz ist schwer zu fotografieren.
Beide beginnen am Fuss mit 235°
Das Blaue ist jetzt natürlich in der Rundschublade auf Bodenebene....
Blau das alte spröde Filament Und hier das neue schwarze Filament:
Auch hier war bei 195° Schluss. Schwarz ist schwer zu fotografieren.
Beide beginnen am Fuss mit 235°
Das Blaue ist jetzt natürlich in der Rundschublade auf Bodenebene....
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Re: RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
Versuch mal, das blaue im Backofen bei knapp unter 50 Grad zwei Stunden oder so zu "backen". Dadurch bekommt man das Wasser aus dem Filament wieder heraus, und es sollte sich danach wieder besser drucken lassen. (Vielleicht haben andere hier noch genauere Zahlen, ich habe das erst ein-, zweimal gemacht...)
Gruß, Martin
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Re: RF1000 E3D V6-Volcano Umbau und Vorstellung
Guten Morgen Daniel
Es gibt ja doch noch einige Leute, die den Volcano mögen.
Dein Umbau sieht sehr schick und aufgeräumt aus.
An Deinem ersten Bild sehe ich, dass die Energieführung am Druckkopf nicht gesockelt ist.
Ist das normal am RF1000 mit Singele Extruder - weil dort weniger Leitungen im Kanal sind als im Dualextruder?
Die Leitungen werden im Bereich Anschlag und erstem Kettenglied ständig durch Biegung belastet.
Auch wenn Conrad dort für diese Anwendung taugliche Lapp-Kabel einbaute ist dise Belastung vermeidbar.
Gruß zero K
Es gibt ja doch noch einige Leute, die den Volcano mögen.
Dein Umbau sieht sehr schick und aufgeräumt aus.
An Deinem ersten Bild sehe ich, dass die Energieführung am Druckkopf nicht gesockelt ist.
Ist das normal am RF1000 mit Singele Extruder - weil dort weniger Leitungen im Kanal sind als im Dualextruder?
Die Leitungen werden im Bereich Anschlag und erstem Kettenglied ständig durch Biegung belastet.
Auch wenn Conrad dort für diese Anwendung taugliche Lapp-Kabel einbaute ist dise Belastung vermeidbar.
Gruß zero K