Hallo,
nachdem in einem anderen Thread gerade die Einzelteile mit Maßen beschrieben werden, will ich hier meine Optimierung der Filamentzuführung vorstellen:
Mich hat gestört, dass die verschraubten Einzelteile der Zuführung viel zu kleine Bohrungen für die Verschraubung aufweisen und je nach Toleranzlage den Kunststoffdraht nicht exakt in das Coldend des Extruders einführen. Ich habe nun die Schraublöcher der Motorflanschplatte in X-Richtung in Langlöcher erweitert, damit das Förderritzel je nach verwendetem Filamentdurchmesser passend verschoben werden kann. Zusätzlich wurde der linke Schraubpunkt nach rechte versetzt, um die Schraube auch bei eingebautem Extruder zu erreichen. Auf den L-förmigen Führungsblock habe ich eine zweite Platte aufgesetzt, in die eine Messingaufnahme mit längeren Führung geschraubt ist. Diese Platte ist auch in X verschiebbar, um immer exakt über dem Extruder zu stehen.
Gut gefallen würde mir noch eine Einstellung über Druckschrauben, aber da die Extruderaufnahme wegen der DMS-Wägeaufhängung in X ziemlich weich ist, ist mir dazu noch nichts eingefallen.
Gruß
Klaus
Filamenteinführung
- R3D3
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Re: Filamenteinführung
Hi,
Schaut nach stabiler Arbeit aus!
Fragen dazu:
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Fragen dazu:
- Sehe ich richtig, dass alle Kugellagerhalterschrauben auf M5 gebracht wurden?
- Läuft das Messingteil für das Filament durch (erfordert also, wegen Verschiebung in X, eine Ausfräsung im dünnen L des "Vorschub-Basisteils")?
- Müsste man nun bei Wechsel zu einer anderen Filamentstärke den Motor jeweils verschieben?
Schönen Gruß - R3D3
RF1000 | 0.91.48dual | RH 1.6.2 | plus noch:
- Z-Endschalter "+", Not-Aus, Erhöhte X-Schleppkette
- Dual Extruder; angepasste Einhausung; Boardkühlung,
- Dauerdruckplatte, Extrudermotorlüfter
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Re: Filamenteinführung
Nein, es sind M4 Schrauben. Ich habe nur unten Aluhülsen eingepasst, damit alle vier Federn gleiche Druckverhältnisse erzeugen.R3D3 hat geschrieben:...
Sehe ich richtig, dass alle Kugellagerhalterschrauben auf M5 gebracht wurden?
Ja genau, die ursprüngliche Bohrung im dünnen L habe ich in ein größeres Langloch umgearbeitet. Die Messingführung ist oben so dick, damit sie bei Bedarf auch den originalen Filamentschlauch aufnehmen kann.R3D3 hat geschrieben: Läuft das Messingteil für das Filament durch (erfordert also, wegen Verschiebung in X, eine Ausfräsung im dünnen L des "Vorschub-Basisteils")?
Da jetzt die freie Strecke des Filaments viel kürzer ist, wird man bei Wechsel auf 1,75 mm Draht die Führung in X neu einstellen müssen. Das geht aber schnell, da ja alle drei Schrauben direkt zugänglich sind.R3D3 hat geschrieben: Müsste man nun bei Wechsel zu einer anderen Filamentstärke den Motor jeweils verschieben?
Über ein System mit Schnellspanner denke ich auch nach ...
Gruß
Klaus
- wolfkarst
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Re: Filamenteinführung
Schaut Euch doch mal meine Lösung an ... geht sehr gut und unabhängig von den Filamentstärken ...
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=4842#p4842
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Stark Modifizierte RF1000 ... u.a. Getriebe für Servos, neue Elektrik, E6V-Extruder, ...