Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
- AtlonXP
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
Hallo simon_wy,
hier ist ein Link für dein Problem:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=14947#p14947
Auch wenn in diesem Link von Bohrer die Rede ist möchte ich dir vorerst davon abraten!
Ein Holzstab (Schaschlik Stab 3,0 mm) tut es auch und es gibt keine ungewollten Späne.
Nehm das Ding auseinander wie dort beschrieben und reinige es.
Wenn du die Maße des Hot Ends messen möchtest, dann bist du schlauer.
Die Schmelzkammer hat genau 3,05 mm Durchmesser!
Teflon Röhrchen 3,2 bis 3,4 mm je nach Abnutzung.
Das Messingteil ist egal, weil groß genug.
Mit der Außenkühlung, das war glaube ich hliebscher.
Dies lindert aber nur die Symptome.
Das Hauptproblem liegt aber im Hot End und deshalb muss man von innen was tun.
Das habe ich getan und ich werde es demnächst hier vorstellen.
Die Andeutung ist in diesem Link bereits enthalten.
@ Nibbels: Stell doch bitte deinen Link auch noch zu diesem Thema dazu, ich find ihn gerade nicht.
LG AtlonXP
hier ist ein Link für dein Problem:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=14947#p14947
Auch wenn in diesem Link von Bohrer die Rede ist möchte ich dir vorerst davon abraten!
Ein Holzstab (Schaschlik Stab 3,0 mm) tut es auch und es gibt keine ungewollten Späne.
Nehm das Ding auseinander wie dort beschrieben und reinige es.
Wenn du die Maße des Hot Ends messen möchtest, dann bist du schlauer.
Die Schmelzkammer hat genau 3,05 mm Durchmesser!
Teflon Röhrchen 3,2 bis 3,4 mm je nach Abnutzung.
Das Messingteil ist egal, weil groß genug.
Mit der Außenkühlung, das war glaube ich hliebscher.
Dies lindert aber nur die Symptome.
Das Hauptproblem liegt aber im Hot End und deshalb muss man von innen was tun.
Das habe ich getan und ich werde es demnächst hier vorstellen.
Die Andeutung ist in diesem Link bereits enthalten.
@ Nibbels: Stell doch bitte deinen Link auch noch zu diesem Thema dazu, ich find ihn gerade nicht.
LG AtlonXP
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
Ich noch mal,
den Link von Nibbels, ab hier geht es los:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=17273#p17273
LG
den Link von Nibbels, ab hier geht es los:
http://www.rf1000.de/viewtopic.php?p=17273#p17273
LG
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
Tja, lag das jetzt nur an meinem Unverständnis? Ich zitiere Dich (siehe #2) nochmal etwas vollständiger: "Frage: War das Filament frisch abgeschnitten, oder war das Ende schon einmal im Hot End? Ich frage deshalb, da sich das Ende im Betrieb verdickt und dann möglicherweise beim späteren Einfädeln leichter verhakt. Bei mir bleibt das Filament in so einem Fall auch immer stecken".rf1k_mjh11 hat geschrieben: Bei mir kommt im Betrieb das Filament als dünner Faden unten bei der Düse raus.
mjh11
Aber Deine Bilder haben ja jetzt alle Unklarheiten beseitigt.
"Bei mir bleibt das Filament in so einem Fall auch immer stecken" verdient dann aber Angesichts von 3,81mm Innendurchmesser bis zur Düse Beachtung. Normales Filament (also nicht gequetscht, gestaucht oder vom Ritzel angefräst) hat 1 Millimeter Spiel im Messingröhrchen !
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
Ich war zwar nicht angesprochen, aber da ich als letzter einen Bohrer und Maße ins Spiel brachte, hier ein kleiner Nachtrag : selbstverständlich führt man den Bohrer mit den Fingern ein und ja nicht mit einer Bohrmaschine; dann fliegen auch keine Späne.AtlonXP hat geschrieben: Wenn du die Maße des Hot Ends messen möchtest, dann bist du schlauer.
LG AtlonXP
Besser: http://www.tool.at/katalog.aspx?Suchwor ... 0wodyu4AZQ bei Reibahlen Artikel 0381
Noch besser, weil billig selbst herstellbar: https://de.wikipedia.org/wiki/Kanonenbohrer
Ich konnte das Messingröhrchen nur mit der Schiebelehre messen und schloss einfach auf 0,15 Inch weil es halt außen genau 0,25 Inch sind.
Nur am Messing können eigentlich Rückstände haften bleiben - eben weil es soviel (fast genau 1 mm) Spiel hat. Alle anderen Öffnungen verschleißen ja eher und flüssiges Filament verhakt nicht. Die Abbildung in #1 zeigt eine saubere Düse - verstopft durch Filamentreste ist sie also nicht.
- georg-AW
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
Hi
Besser als Spiralbohrer und Kanonenbohrer ist eine zylindrische Maschinenreibahle welche von Hand durchs Hotend ( ohne Düse ! ) gedreht wird. Danach ausblasen. Düse voooorsichtig wieder montieren.
Dadurch werden sowohl Messingteile als auch PTFE Röhrchen innen wieder glatt. Das Filament läuft wieder gut.
Leider sind Maschinenreibahlen relativ teuer. Wer einen mechanischen Betrieb zur Hand hat, kann sich die Reibahle evl. ausleihen.
ciao Georg
Besser als Spiralbohrer und Kanonenbohrer ist eine zylindrische Maschinenreibahle welche von Hand durchs Hotend ( ohne Düse ! ) gedreht wird. Danach ausblasen. Düse voooorsichtig wieder montieren.
Dadurch werden sowohl Messingteile als auch PTFE Röhrchen innen wieder glatt. Das Filament läuft wieder gut.
Leider sind Maschinenreibahlen relativ teuer. Wer einen mechanischen Betrieb zur Hand hat, kann sich die Reibahle evl. ausleihen.
ciao Georg
- AtlonXP
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
Hallo,
je nach Betriebsstunden, sehe ich als ABS Schmelzer an allen Löchern in dem Ding einen Wartungsbedarf.
Ich bilde mir ein, geschickte Hände zu haben.
Trotzdem möchte ich hier jedem den Rat geben:
Macht so viel es geht im heißen Zustand!
Der Kunststoff ist sonst fast so hart wie das Messing und mit einem Spiralbohrer (auch im Handbetrieb) ist schnell was versaut.
Das Ziel sollte sein, das Ding maßlich nicht zu verändern.
Schaut euch die beiden Links genau an, ich denke es ist dort alles erklärt.
LG AtlonXP
je nach Betriebsstunden, sehe ich als ABS Schmelzer an allen Löchern in dem Ding einen Wartungsbedarf.
Ich bilde mir ein, geschickte Hände zu haben.
Trotzdem möchte ich hier jedem den Rat geben:
Macht so viel es geht im heißen Zustand!
Der Kunststoff ist sonst fast so hart wie das Messing und mit einem Spiralbohrer (auch im Handbetrieb) ist schnell was versaut.
Das Ziel sollte sein, das Ding maßlich nicht zu verändern.
Schaut euch die beiden Links genau an, ich denke es ist dort alles erklärt.
LG AtlonXP
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
Eh klar, wer denkt bei Schaschlik-Spießen kaltAtlonXP hat geschrieben: Macht so viel es geht im heißen Zustand!
Der Kunststoff ist sonst fast so hart wie das Messing und mit einem Spiralbohrer (auch im Handbetrieb) ist schnell was versaut.
LG AtlonXP
Spaß beiseite: man sollte möglichst nicht zwischen Filamenten mit unterschiedlichen Schmelzpunkten wechseln.
Bei mir ist es in letzter Zeit gut gegangen, aber empfehlenswert ist es nicht. Aber beim Themenstarter war das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen, deshalb spare ich ab jetzt mit "gute Tante Ratschlägen".
- AtlonXP
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
@ hal4822,
da gebe ich dir vollkommen Recht.
Mein erster und letzter Materialwechsel von PLA auf ABS wurde mit einer verstopften Düse und einem Lächeln von mir Quittiert.
LG AtlonXP
da gebe ich dir vollkommen Recht.
Mein erster und letzter Materialwechsel von PLA auf ABS wurde mit einer verstopften Düse und einem Lächeln von mir Quittiert.
LG AtlonXP
- rf1k_mjh11
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Materialwechsel Schlecht?
hal4822, AtlonXP,
Ich gebe allerdings zu: sicherer ist es, bei einem Material zu bleiben - da muss man auch nicht so viel 'herumprobieren' bis es klappt.
mjh11
Ich wechsle immer wieder einmal zwischen PETG, ABS, PLA und NinjaFlex. Auch schon mit dem V2. Jetzt mit dem Pico sogar öfters (hatte nie PETG oder NinjaFlex beim V2). Bisher keine Probleme.hal4822 hat geschrieben:Spaß beiseite: man sollte möglichst nicht zwischen Filamenten mit unterschiedlichen Schmelzpunkten wechseln.
Ich gebe allerdings zu: sicherer ist es, bei einem Material zu bleiben - da muss man auch nicht so viel 'herumprobieren' bis es klappt.
mjh11
RF1000 (seit 2014) mit:
Pico Hot End (mit eigenem Bauteil- und Hot End Lüfter)
Ceran Bett
FW RF.01.47 (von Conrad, modif.)
Die Natur kontert immer sofort mit einem besseren Idioten.
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Ceran Bett
FW RF.01.47 (von Conrad, modif.)
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Re: Filament verhakt sich bei Einführen in Extruder
Hallo zusammen
Habe mein Problem gelöst. Scheint so als hätte sich das heiße Filament im Extruder nach oben gedrückt und alles verstopft.
Lösung:
Fan so umbauen, dass er auf den Extruder zeigt, wo die Kabel im Extruder verschwinden und imme mit 100% laufen lassen. Seitdem hab ich keine Probleme mehr gehabt.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG simon_wy
Habe mein Problem gelöst. Scheint so als hätte sich das heiße Filament im Extruder nach oben gedrückt und alles verstopft.
Lösung:
Fan so umbauen, dass er auf den Extruder zeigt, wo die Kabel im Extruder verschwinden und imme mit 100% laufen lassen. Seitdem hab ich keine Probleme mehr gehabt.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG simon_wy