RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
- riu
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RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Hallo zusammen.
Da ich mit meiner Lüftersituation noch nicht zufrieden bin, werde ich das Projekt parallel zu zig anderen angehen. Leider muss ich jetzt wieder warten, da der Drucker nicht ca 12 Stunden Druckt. Dann kann ich die Führungswagenplatte, Vorschubhalteblock und Extruderhalterung vermessen, damit ich die auf die Führungswagen packen kann. Dann bekomme ich hoffentlich einen besseren Überblick über die Platzverhältnisse unter den Führungswagen. Das ganze gestaltet sich sehr haarig
Ich habe aber schon die Passenden Lüfter gefunden. 30x30x3 mm , ja 3mm flache pustet gibt es auch!!! Die dinger machen echt wind und sind in eine geschaltet somit 12 V , Okay die sind nicht gerade günstig, aber noch voll im Rahmen.
Das ist der jetzige Stand. Dürfe Digibike brennend interessieren
Gruss,
Udo
Da ich mit meiner Lüftersituation noch nicht zufrieden bin, werde ich das Projekt parallel zu zig anderen angehen. Leider muss ich jetzt wieder warten, da der Drucker nicht ca 12 Stunden Druckt. Dann kann ich die Führungswagenplatte, Vorschubhalteblock und Extruderhalterung vermessen, damit ich die auf die Führungswagen packen kann. Dann bekomme ich hoffentlich einen besseren Überblick über die Platzverhältnisse unter den Führungswagen. Das ganze gestaltet sich sehr haarig
Ich habe aber schon die Passenden Lüfter gefunden. 30x30x3 mm , ja 3mm flache pustet gibt es auch!!! Die dinger machen echt wind und sind in eine geschaltet somit 12 V , Okay die sind nicht gerade günstig, aber noch voll im Rahmen.
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Udo
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Jo, grübel schon, wie ich die Unter bekomme - tendiere zu standard 50*50 in 12 V...
Wird ´ne feine Herausforderung...
Gruß, Digibike
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Sodele. Bin schon weiter gekommen. Nun noch alles Spiegeln und dann die Halterung konstruieren.
Gruss,
Udo
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Sieht gut aus! Hab heute den nächsten Schwung Teile bekommen - ich glaub, der gute Mann, der
die Sonderbestellungen macht, hat etwas den Überblick verloren....
Ansonsten kann ich mir nicht erklären, wenn ich 12 Zylinder-Schrauben M4 * 12 bestellt habe und
bekomme 2 Beutel, 1* 6 Stück und 1* 1 Stück abgepackt?!
Muß mal abgleichen, was ich schon alles habe - fehlen tun aber defakto noch der Extruder-Motor
mit Ritzel und Halteplatte sowie der Aufnahme-Block und die Andruckplatte - die Senkkopfschrauben
habe ich mir mittlerweile im Baumarkt besorgt und auf 12 mm abgesägt - so kann ich wenigstens
meine Y-Führung montieren und das Kippeln an den Seiten eliminieren... Vorher macht das
konstruieren nur maginalen Sinn, da ich nicht überprüfen kann...
Gruß, Digibike
die Sonderbestellungen macht, hat etwas den Überblick verloren....
Ansonsten kann ich mir nicht erklären, wenn ich 12 Zylinder-Schrauben M4 * 12 bestellt habe und
bekomme 2 Beutel, 1* 6 Stück und 1* 1 Stück abgepackt?!
Muß mal abgleichen, was ich schon alles habe - fehlen tun aber defakto noch der Extruder-Motor
mit Ritzel und Halteplatte sowie der Aufnahme-Block und die Andruckplatte - die Senkkopfschrauben
habe ich mir mittlerweile im Baumarkt besorgt und auf 12 mm abgesägt - so kann ich wenigstens
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Hey. Das ist sich schon mal was! Wenn du die zweite Linearführung unter dem Tisch hast erkennst du den Drucker nicht mehr wieder. Hast du eine Messuhr? Du musst die beiden Kugelgewindetriebe nutzen um auf der X Achse das Gefälle auszugleichen.
Ich habe dazu mit der Messuhr das Gefälle von Links nach rechts auf der Tischmitte gemessen. Bei mir waren es fast 0.6 mm die von vorn die rechte Seite runterhing. Dann habe den Drucker nach hinten gekippt, den Zahnreihen komplett gelöst (über den Riemenspanner) und dann mit Zeigefinger und Daumen den Riemen vom Ritzel geschoben und die Spindel in Richtung nach oben 3 oder 4 Zähne verstellt. Riemen wieder gespannt und wieder gemessen. Das ganze habe ich 2-3 mal gemacht und dann hatte ich über den ganzen Tisch verteilt nurnoch 0.02 mm Gefälle. Die X-Achse ist < 0.01 mm ich kanns mit meiner Messuhr nicht messen, weil die nur bis 0,01 mm genau ist.
Z-Kompensation ausgeschaltet und glücklich sein!
Gruss,
Udo
Ich habe dazu mit der Messuhr das Gefälle von Links nach rechts auf der Tischmitte gemessen. Bei mir waren es fast 0.6 mm die von vorn die rechte Seite runterhing. Dann habe den Drucker nach hinten gekippt, den Zahnreihen komplett gelöst (über den Riemenspanner) und dann mit Zeigefinger und Daumen den Riemen vom Ritzel geschoben und die Spindel in Richtung nach oben 3 oder 4 Zähne verstellt. Riemen wieder gespannt und wieder gemessen. Das ganze habe ich 2-3 mal gemacht und dann hatte ich über den ganzen Tisch verteilt nurnoch 0.02 mm Gefälle. Die X-Achse ist < 0.01 mm ich kanns mit meiner Messuhr nicht messen, weil die nur bis 0,01 mm genau ist.
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Hi und danke!
Ja, bin auch schon gespannt! Messuhr habe ich leider nicht...
Mal schauen, wann ich genau dazu komme - ist ja jetzt leider dann Wochenende und wie ich schon
schrieb wirds da wie nächstes Wochenende etwas hecktischer - dieses Wochenende Flugtag
und nächstes Wochenende MTB-Marathon. Da bleibt wenig bis gar keine zeit für große
Bastelaktionen...
Das er dann deutlich stabiler wird, ist schon klar - sind nach außen hin für eine noch dazu noch
nichtmal mittige Aufnahme schon immense Hebelkräfte auf dem Lagerbock, die dieser
Aufnehmen und kompensieren soll/muß...
Wäre interessant, wie das Fräskit dann aussieht - müßte ja eingentlich mit dabei sein, weil es
so ja gar nicht genau funktionieren kann...
Hmmmh! Die Z-Kompensation - wo wird die eigentlich aus bzw. ein geschaltet? Wie gesagt, hab Ihn
bisher nur 2 mal kalibriert, weils soweit ja paßt und ich dieser Microschalter verbiege Messung nicht
so ganz traue...
Gruß, Digibike
Ja, bin auch schon gespannt! Messuhr habe ich leider nicht...
Mal schauen, wann ich genau dazu komme - ist ja jetzt leider dann Wochenende und wie ich schon
schrieb wirds da wie nächstes Wochenende etwas hecktischer - dieses Wochenende Flugtag
und nächstes Wochenende MTB-Marathon. Da bleibt wenig bis gar keine zeit für große
Bastelaktionen...
Das er dann deutlich stabiler wird, ist schon klar - sind nach außen hin für eine noch dazu noch
nichtmal mittige Aufnahme schon immense Hebelkräfte auf dem Lagerbock, die dieser
Aufnehmen und kompensieren soll/muß...
Wäre interessant, wie das Fräskit dann aussieht - müßte ja eingentlich mit dabei sein, weil es
so ja gar nicht genau funktionieren kann...
Hmmmh! Die Z-Kompensation - wo wird die eigentlich aus bzw. ein geschaltet? Wie gesagt, hab Ihn
bisher nur 2 mal kalibriert, weils soweit ja paßt und ich dieser Microschalter verbiege Messung nicht
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Alles easy
Die schaltest du per G-Code ein. M 3001 müsse das sein. Kommentiere es im Starcode einfach aus, dann hast du Ruhe. Vorher war mein Druckbild echt schlecht. Jetzt ist es genial!
Gruss,
Udo
Die schaltest du per G-Code ein. M 3001 müsse das sein. Kommentiere es im Starcode einfach aus, dann hast du Ruhe. Vorher war mein Druckbild echt schlecht. Jetzt ist es genial!
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Oh, danke für den Tip!
Interessant wäre, wenn du nun Kalibrierst, und das übernimmst, was er dann macht...
Dürfte sich ja nichts mehr ändern, da er ja komplett neauvelliert ist und Perfekt stimmt...
Geht also höchstens noch um die unebenheiten in der Keramikstruktur an sich...
Hab mir übrigens eine Heizplatte, Dauerdruckplatte und Alu-Platte geordert - die dürfte
dann absolut plan sein - und Temperaturfest den Kleber verkeilen - der scheint sich ja
beim Heizbett bei höheren Temperaturen für Nylon und ABS gern zu lösen...
Gruß, Digibike
Interessant wäre, wenn du nun Kalibrierst, und das übernimmst, was er dann macht...
Dürfte sich ja nichts mehr ändern, da er ja komplett neauvelliert ist und Perfekt stimmt...
Geht also höchstens noch um die unebenheiten in der Keramikstruktur an sich...
Hab mir übrigens eine Heizplatte, Dauerdruckplatte und Alu-Platte geordert - die dürfte
dann absolut plan sein - und Temperaturfest den Kleber verkeilen - der scheint sich ja
beim Heizbett bei höheren Temperaturen für Nylon und ABS gern zu lösen...
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Ich kalibriere nicht mehr. Die Extruderspitze haut ja immer leicht auf die Druckplatte. Der Zement in dem Messingmantel mag das bestimmt nicht so wirklich
Ich habe auf die kaputte Keramik-Platte (die ich noch immer nicht gewechselt habe) im Moment eine Speigelfliese, zurecht geschnitten, aufgegklemmt. Du siehst in der Draufsicht (Livecam) vorne links und hinten rechts eine Klammer. Die halten den Spiegel auf dem Keramik Bett.
Eine Ersatzheizung habe ich auch hier liegen. Auch noch Zahnriemen, Extruder, Düsen, Endschalter, Messzellen etc.
Gruss,
Udo
Ich habe auf die kaputte Keramik-Platte (die ich noch immer nicht gewechselt habe) im Moment eine Speigelfliese, zurecht geschnitten, aufgegklemmt. Du siehst in der Draufsicht (Livecam) vorne links und hinten rechts eine Klammer. Die halten den Spiegel auf dem Keramik Bett.
Eine Ersatzheizung habe ich auch hier liegen. Auch noch Zahnriemen, Extruder, Düsen, Endschalter, Messzellen etc.
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Re: RF1000 Dualextruder Lüfterprojekt
Also alles was man so auf die schnelle mal bräuchte...
Also setzt du im Code die Höhe manuell, denk ich mal, da du ja nicht Kalibrierst...
Dann lebt die Z-Schalter-Platine auch länger, da Sie nicht überdehnt wird - fährt ja
nur dagegen und stoppt - anders wie beim Kalibrieren...
Aber den hast eh schon erstzt...
Gruß, Christian
Also setzt du im Code die Höhe manuell, denk ich mal, da du ja nicht Kalibrierst...
Dann lebt die Z-Schalter-Platine auch länger, da Sie nicht überdehnt wird - fährt ja
nur dagegen und stoppt - anders wie beim Kalibrieren...
Aber den hast eh schon erstzt...
Gruß, Christian
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