Tricky Box und Form Futara Black ABS-Test
Verfasst: So 29. Sep 2019, 20:41
Hi,
ich habe kürzlich mal auf YouTube so eine Tricky Box gesehen, die mir gefallen hat. Der Kollege hatte etwas sich vertan mit seiner Schwalbenschwanzverbindung... Wurde Asymetrisch. Kurz und gut, da ich derzeit einen Auftrag habe, bei dem derjenige die Teile
in ABS Schwarz haben möchte - soll für´s Auto im Motorraum Luftfilter Verbindung zum Windfang werden - Polo G40 auf 500 PS
aufgebohrt - da gibt's nichts fertige, suchte ich also Schwarzes ABS. Normalerweise verwende ich mit Vorliebe ABS Natur von German RepRap.
Gut, also fiehl mein Blick auf Form Futura Black. Angeblich kaum Warping-Neigung. Nun, mein Drucker ist komplett eingehaust, also dachte ich mir, ich das teste ich mal. Klingt ja mal nicht schlecht. Ich drucke auf eine FilaPrint DDP.
Da so ein Teil für den Luftfilter ja in der Ausführung über 20 h Druckdauer hat, und Kundentauglich sein sollte, mußte was anderes her. Da kam mir dieses YouTube über den Weg und ich dachte mir, im CAD sauber konstruiert sollte mir das nicht passieren, Nett sieht Sie auch aus und ich hätte einen direkten Vergleich, wenn ich für den Boden das ABS Natur und den Deckel dieses schwarze Zeug verwende.
Ich habe beide erstmal mit der Einstellung (logischerweise Filament ausgemessen und gemittelter Durchmesser bei beiden gesetzt...!).
Mit dem Boden, wie erwartet. Druck 7 Hundertstel ins Minus und Betttemperatur 100 Grad 100 % erster Layer, weitere 97 % Extrusionsrate.
Temperatur 250 erster und weitere 246 Grad.
Ergebnis: ABS Natur, nach Ende des Drucks und absenken der Betttemperatur unter 45 Grad klack und lose war es. Löst sich von selbst!
Bei Schwarz gaaaanz anders!!! Das Zeug hat absolut kein Warping gehabt! Der Verzug kam vom Entfernen nachher! Ich mußte 5 mal aufheizen und wieder abkühlen, dabei immer wieder rings rum Wasser einbringen und konnte es dann mit der Zeit immer weiter abhebeln, bis es beim 5.ten mal sich runter reißen! Das war übelste Haftung!!! Also habe ich die Einstellungen modifiziert. Diesmal klappte der Druck, mein Gefühl hat mich nicht getrügt, aber es braucht etwas mehr Anpressdruck - die Layer sind nicht geschlossen im ersten Layer - einfach etwas zu hoch. Aber dafür hat es komplett gehalten und beim abkühlen komplett gelöst.
Das waren im Vergleich zum ABS Natur die Einstellungen: Das schwarze Zeug habe ich mit 18 Hunderstel (!) ins Plus, also in die Luft im Prinzip, gedruckt! Betttemperatur auf 100 Grad und 94 % Extrusionsrate erster Layer, weitere 92 %. Temperatur 246 erster und 242 Grad weitere Layer.
Der Vergleich der beiden schwarzen Deckel spricht Bände. Die Oberfläche Spiegelt schön, Schrift sehr gut, aber total deformiert wegen der Löseversuche. Der neue Versuch Krasses Gegenteil. Aber löst sich beim erkalten, wie vorgesehen, von selbst.
Ok, nun gilt es den "Drahtseilakt" bei dem Material zu finden, damit die Oberfläche gerade noch gequetscht ist, aber nicht ins Druckbett rein gearbeitet ist. Schließlich soll die Oberfläche auch wieder so sein. Wäre interessant, was die da zwecks Haftung rein gemischt haben - ich tippe ja auf Patex, aber vielleicht hat AtlonXP ja recht und da ist Teer mit drin... Damit würde man schwarz hinbekommen und würde die betonhaftung sich wohl erklären...
Die Box sieht wie eine gewöhnliche Schwalbenschwanz verzapfte Box aus, aber Rings rum. Eigentlich nicht zu öffnen...! Aber wie funzt es dann? Der Trick ist, Sie sind, wie zu sehen, im 45 Grad Winkel. Der Verschluß besteht aus einem 5 mm Würfel Magnet im Deckel und einer Metallkugel.
Ist die Kugel nach oben in den Deckel gezogen, kann man das Teil nicht öffnen. Da sieht man schöne Fragezeichen auf den Gesichtern...
Ein beherzter Schlag gegen den Boden und die Schwerkraft holt die Kugel wieder runter - und die Box läßt sich wie von Zauberhand öffnen...
Das Teil noch aus Holzfilament und in Herzform dürfte für den nächsten Valentinstag meiner Frau meine nächsten Investitionen "schmackhaft" machen...
Mal sehen, ob ich dem Teufelszeug von ABS die schwarze Seele noch austreiben kann...
Gruß, Christian
ich habe kürzlich mal auf YouTube so eine Tricky Box gesehen, die mir gefallen hat. Der Kollege hatte etwas sich vertan mit seiner Schwalbenschwanzverbindung... Wurde Asymetrisch. Kurz und gut, da ich derzeit einen Auftrag habe, bei dem derjenige die Teile
in ABS Schwarz haben möchte - soll für´s Auto im Motorraum Luftfilter Verbindung zum Windfang werden - Polo G40 auf 500 PS
aufgebohrt - da gibt's nichts fertige, suchte ich also Schwarzes ABS. Normalerweise verwende ich mit Vorliebe ABS Natur von German RepRap.
Gut, also fiehl mein Blick auf Form Futura Black. Angeblich kaum Warping-Neigung. Nun, mein Drucker ist komplett eingehaust, also dachte ich mir, ich das teste ich mal. Klingt ja mal nicht schlecht. Ich drucke auf eine FilaPrint DDP.
Da so ein Teil für den Luftfilter ja in der Ausführung über 20 h Druckdauer hat, und Kundentauglich sein sollte, mußte was anderes her. Da kam mir dieses YouTube über den Weg und ich dachte mir, im CAD sauber konstruiert sollte mir das nicht passieren, Nett sieht Sie auch aus und ich hätte einen direkten Vergleich, wenn ich für den Boden das ABS Natur und den Deckel dieses schwarze Zeug verwende.
Ich habe beide erstmal mit der Einstellung (logischerweise Filament ausgemessen und gemittelter Durchmesser bei beiden gesetzt...!).
Mit dem Boden, wie erwartet. Druck 7 Hundertstel ins Minus und Betttemperatur 100 Grad 100 % erster Layer, weitere 97 % Extrusionsrate.
Temperatur 250 erster und weitere 246 Grad.
Ergebnis: ABS Natur, nach Ende des Drucks und absenken der Betttemperatur unter 45 Grad klack und lose war es. Löst sich von selbst!
Bei Schwarz gaaaanz anders!!! Das Zeug hat absolut kein Warping gehabt! Der Verzug kam vom Entfernen nachher! Ich mußte 5 mal aufheizen und wieder abkühlen, dabei immer wieder rings rum Wasser einbringen und konnte es dann mit der Zeit immer weiter abhebeln, bis es beim 5.ten mal sich runter reißen! Das war übelste Haftung!!! Also habe ich die Einstellungen modifiziert. Diesmal klappte der Druck, mein Gefühl hat mich nicht getrügt, aber es braucht etwas mehr Anpressdruck - die Layer sind nicht geschlossen im ersten Layer - einfach etwas zu hoch. Aber dafür hat es komplett gehalten und beim abkühlen komplett gelöst.
Das waren im Vergleich zum ABS Natur die Einstellungen: Das schwarze Zeug habe ich mit 18 Hunderstel (!) ins Plus, also in die Luft im Prinzip, gedruckt! Betttemperatur auf 100 Grad und 94 % Extrusionsrate erster Layer, weitere 92 %. Temperatur 246 erster und 242 Grad weitere Layer.
Der Vergleich der beiden schwarzen Deckel spricht Bände. Die Oberfläche Spiegelt schön, Schrift sehr gut, aber total deformiert wegen der Löseversuche. Der neue Versuch Krasses Gegenteil. Aber löst sich beim erkalten, wie vorgesehen, von selbst.
Ok, nun gilt es den "Drahtseilakt" bei dem Material zu finden, damit die Oberfläche gerade noch gequetscht ist, aber nicht ins Druckbett rein gearbeitet ist. Schließlich soll die Oberfläche auch wieder so sein. Wäre interessant, was die da zwecks Haftung rein gemischt haben - ich tippe ja auf Patex, aber vielleicht hat AtlonXP ja recht und da ist Teer mit drin... Damit würde man schwarz hinbekommen und würde die betonhaftung sich wohl erklären...
Die Box sieht wie eine gewöhnliche Schwalbenschwanz verzapfte Box aus, aber Rings rum. Eigentlich nicht zu öffnen...! Aber wie funzt es dann? Der Trick ist, Sie sind, wie zu sehen, im 45 Grad Winkel. Der Verschluß besteht aus einem 5 mm Würfel Magnet im Deckel und einer Metallkugel.
Ist die Kugel nach oben in den Deckel gezogen, kann man das Teil nicht öffnen. Da sieht man schöne Fragezeichen auf den Gesichtern...
Ein beherzter Schlag gegen den Boden und die Schwerkraft holt die Kugel wieder runter - und die Box läßt sich wie von Zauberhand öffnen...
Das Teil noch aus Holzfilament und in Herzform dürfte für den nächsten Valentinstag meiner Frau meine nächsten Investitionen "schmackhaft" machen...
Mal sehen, ob ich dem Teufelszeug von ABS die schwarze Seele noch austreiben kann...
Gruß, Christian