RF500 Dual-Umbau mit e3d
Verfasst: So 11. Mär 2018, 17:10
Hallo Zusammen,
werde versuchen, Euch an dieser Stelle mal an meinem Versuch eines Dual-Umbaus mit e3d für meinen kleinen RF500 teilhaben zu lassen. Weit bin ich noch nicht gekommen und Zeit ist wie immer knapp, aber die Idee ist numal gebohren...
Als erstes habe ich mich der Extruder-Vorschubeinheit gewidmet. Die originale Lösung fand ich bisher schon ganz OK, auch wenn es einiges zu verbessern gäbe und die Einstellmöglichkeit für die Anpresskaft fehlt (ich drucke bisher noch kein FlexFil...). Aber das Optimieren kann noch warten. Daher habe ich erstmal eine "gespiegelte" Kopie der Vorschubeinheit an die rechte Seite montiert.
Ich verwende einen originalen RF500-Steppermotor von Conrad, nachdem dieser endlich als Ersatzteil erhältlich ist. Ein erster Probebetrieb am RAMPS war soweit erfolgreich (ich verwende den A4988, aber NUR für die Extrudermotoren). Der Rest ist selbstgebastelt. Ein Filamentrollenhalter -rechts- war ohnehin schon installiert. Das habe ich gleich mitgemacht, als ich links 'ne Kugel-gelagerte Abrollmöglichkeit angebaut hatte.
Nun ist die Drehrichtung natürlich noch verkehrt, d.h. Befehl "extrudieren" zieht das Filament zurück und umgekehrt.
Lösungsansätze dazu:
1. Motorkabel umpolen. Wie genau muss ich mal sehen, ob da nur 2x innen/aussen vertauscht werden muss oder wie genau.
2. Firmware anpassen. Da stellt sich die Frage, wo genau die Drehrichtung für den Extrudermotor vorgegeben wird, wäre zu prüfen.
Die 2te Lösung wäre natürlich die elegantere. Danach kann ein echter Testdruck mit dem rechten Motor und dem ohnehin schon installierten
SINGLE- e3d-Hotend erfolgen. Es bleibt also spannend...
Danach muss ich mir eine neue Lösung für die Führungswagenhalteplatte überlegen. Die soll wieder aus stabilem Alu sein, nicht aus Kunststoff.
Natürlich habe ich die passende Materialstärke von 8mm gerade wieder mal nicht in der Bastelcke liegen. Da muss dann wohl was bestellt werden.
Hatte auch schon kurz überlegt, ob ich nicht den originalen Alu-Bock des RF v3-Hotends verwenden soll. Aber dann geht einem entweder Y-Bauraum oder Z-Bauhöhe flöten. Also doch wieder was selber schnitzen...
Ich halte Euch auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues zu vermelden gibt.
LG,
Plastiker
werde versuchen, Euch an dieser Stelle mal an meinem Versuch eines Dual-Umbaus mit e3d für meinen kleinen RF500 teilhaben zu lassen. Weit bin ich noch nicht gekommen und Zeit ist wie immer knapp, aber die Idee ist numal gebohren...
Als erstes habe ich mich der Extruder-Vorschubeinheit gewidmet. Die originale Lösung fand ich bisher schon ganz OK, auch wenn es einiges zu verbessern gäbe und die Einstellmöglichkeit für die Anpresskaft fehlt (ich drucke bisher noch kein FlexFil...). Aber das Optimieren kann noch warten. Daher habe ich erstmal eine "gespiegelte" Kopie der Vorschubeinheit an die rechte Seite montiert.
Ich verwende einen originalen RF500-Steppermotor von Conrad, nachdem dieser endlich als Ersatzteil erhältlich ist. Ein erster Probebetrieb am RAMPS war soweit erfolgreich (ich verwende den A4988, aber NUR für die Extrudermotoren). Der Rest ist selbstgebastelt. Ein Filamentrollenhalter -rechts- war ohnehin schon installiert. Das habe ich gleich mitgemacht, als ich links 'ne Kugel-gelagerte Abrollmöglichkeit angebaut hatte.
Nun ist die Drehrichtung natürlich noch verkehrt, d.h. Befehl "extrudieren" zieht das Filament zurück und umgekehrt.
Lösungsansätze dazu:
1. Motorkabel umpolen. Wie genau muss ich mal sehen, ob da nur 2x innen/aussen vertauscht werden muss oder wie genau.
2. Firmware anpassen. Da stellt sich die Frage, wo genau die Drehrichtung für den Extrudermotor vorgegeben wird, wäre zu prüfen.
Die 2te Lösung wäre natürlich die elegantere. Danach kann ein echter Testdruck mit dem rechten Motor und dem ohnehin schon installierten
SINGLE- e3d-Hotend erfolgen. Es bleibt also spannend...
Danach muss ich mir eine neue Lösung für die Führungswagenhalteplatte überlegen. Die soll wieder aus stabilem Alu sein, nicht aus Kunststoff.
Natürlich habe ich die passende Materialstärke von 8mm gerade wieder mal nicht in der Bastelcke liegen. Da muss dann wohl was bestellt werden.
Hatte auch schon kurz überlegt, ob ich nicht den originalen Alu-Bock des RF v3-Hotends verwenden soll. Aber dann geht einem entweder Y-Bauraum oder Z-Bauhöhe flöten. Also doch wieder was selber schnitzen...
Ich halte Euch auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues zu vermelden gibt.
LG,
Plastiker