Hi!
Ja, wie ich schon schrieb, auf min. 1 m Länge an 10 Stellen am besten und jeweils 90 Grad gedreht, jeweils messen und die Werte dann addieren und durch die Messanzahl teilen, dann bekommst du einen angenäherten Durchmesser-Wert. 2,95 ist, wie mjh11 schon richtig mich interpretierte scheinbar recht hoch... Würde fast vermuten, daß ist eher der max. gemessene Wert...
Wenn du den Durchmesser kleiner als den Durchschnitt, den du ermittelst, angibst, wird er Zuviel Fördern, gibst du Ihn zu groß an, wird er zu wenig Fördern... Aus dem Grunde solltest du möglichst exakt und an möglichst mehreren Stellen messen und den Durchschnitt ermitteln. Mit Messschieber geht es zwar (mit 100stel skala oder Digital), aber besser, einfacher und genauer ist da eine Bügelmessschraube. Da kommt verkannten und überdrücken wie beim Messschieber nicht vor, da breite Messfläche und Rutschkupplung...
Ich weiß jetzt nicht, wieviel du schon gedruckt hast und wie deine Rollen aussehen, aber langsam kommt Licht ins Dunkel deiner Ominösen Beschreibungen...
Dieser Schlauch ist recht lang und verursacht eine Wahnsinnige Reibung! Wenn nun die Rolle weiter abgespult ist (sprich leerer wird), wird der Radius des Filaments immer enger und das Filament hat, bis zur Erwärmung im Extruder, immer das Bestreben, in seinen Ursprünglichen Radius wieder zurück zu wollen - im Schlauch aber nicht möglich! Aber sehr wohl kann es dadurch die Reibung noch mehr erhöhen! Bei PLA ist dieser Effekt um einiges heftiger, wie bei ABS, daher hast du damit hier mehr Probleme...
Zusätzlich wird das Ritzel mit der Zeit durch Stepper-Motor und aufsteigende Temperaturen des Extruders immer heißer, damit wird das Filament
weicher und die Reibung größer mit genau diesem Ergebnis!
Kannst du ganz einfach testen: Drucke das Teil genau mit dieser Konfiguration und spule immer ca. 20 cm ab und schiebe Sie im Schlauch nach, lasse Ihn die 20 cm verdrucken und kurz vor aufbrauch der 20 cm die nächsten abspulen usw... Der Druck wird durchlaufen und die Qualität vermutlich sogar um einiges besser/konstanter wie die "guten Drucke" zuvor. Wenn das so klappt, braucht man nicht weiter zu diskutieren über die Ursachen und Abhilfen...
Ich hatte den Schlauch und die Schraube am Anfang dran und habe genau so das Problem rausgefiltert und mir damals ganz schnell einen Würfel über dem Drucker mit Filamentaufnahme und ohne Schlauchzuführung gebastelt. Dieser hat mit Umzug in mein Haus nun auch ausgedient - habe jetzt einen schönen Platz und eine Stange über dem Drucker...
Kleines Übel, aber der Extruder reagiert sehr sensibel auf Schwankungen und mit der Konstruktion ist auf die Spulenlänge bestenfalls bei großen Spulen eine halbwegs konstante Förderung möglich - aber auch da stark abhängig vom Filament... PLA ist da halt sehr Spröde...
Gruß, Christian